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铝材行业清洁生产审核实例

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发表于 2022-2-27 18:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
调查的基础上,进一步对企业的实际生产情况进行了物料平衡的监测,并根据监测结果做了有针对性的统计和分析,找出企业废弃物存在的原因,具体见下表1。
根据上表的分析结果,在全体员工范围内开展了征集合理化建议活动,并经整理后得到可实施方案31项。举例如下:
1、挤压时效炉改为燃气炉
将现有的挤压时效燃煤炉更换成燃气炉,整体加工时间由3.5小时降至2.3小时,缩短1.2小时,提高了产品的产量。减少对管路腐蚀破坏,故障率低,节约维修费用,自动化程度高,节省劳动力。减少燃煤80.8t/a,减排SO2775.7kg/a,减排NOx237.6kg/a,投资16万元,年经济效益6万元。
2、熔铝炉改成机械上料
购置1台铲车,熔铸工序由原来的人工上料改成铲车上料,熔铸时间由10小时,降至7小时,节约用电量。节省用电量20544kwh/a,投入10万元,年获经济效益6.23万元。
3、铝棒加温炉煤炉改成秸杆炉
将现有燃煤炉改成生物质燃烧机,燃煤改成燃秸秆。将现有的2台小型号铝棒燃煤加温炉更换成秸秆炉,风机等其他设备不变。节省人工费用,降低生产成本。降低污染物排放量。减少燃煤104.4t/a,减排SO21002.2kg/a,减排NOx306.9kg/a。投入5万元,年获经济效益10万元。
4、水洗阀门限位
将水洗水添加水管的阀门限位,将阀门的焊死,阀门只能开到三分之二处,有效的节约水资源。年节约用水量14595t/a,投入0.01万元,年获经济效益3.65万元。
三、审核效果
在本轮审核中,本着边审核边实施的原则,共产生可行的清洁生产方案31项,截止目前共实施30个方案,1项高费方案未实施。实施的方案包括无低费方案23项已,实施中费方案4项,高费方案3项,已实施方案共投入资金125万元,年产生经济效益90.78万元,节电48544kwh/a,节水22859t/a,减排SO22.28t/a,减排NOx0.71t/a,减排废水中氟化物0.1t/a,减排危险废物酸渣1.155t/a。
1项拟实施高费方案预计投入资金70万元,预计减少燃煤506t/a,减排SO26.48t/a,减排NOx1.49t/a,减少铝烧损6.5t/a,节省4个劳动力,产生经济效益24.4万元/年。
审核后企业各向数据变化情况见下表2。
四、结论
铝材行业能耗高,污染重,开展清洁生产审核对于节能降耗、降低成本、污染减排具有重要意义。该行业清洁生产审核建议着重如下几方面:
1、该行业耗水量大,同时废水中含有重金属,因此节水具有重要意义。节水应从员工意识(制定奖惩制度)、设备(合理限制流量)、技术(梯级利用)、提高循环利用率(合理回用)等方面考虑。
2、该行业燃煤产生废气污染较重,减排应从改用清洁燃料(天然气、秸秆)、设备(增加煤气发生炉)等方面考虑。
3、节电对于该行业也是重点,建议从设备(增加变频)、过程控制(合理设置生产时间)、员工意识(制定奖惩制度)等方面考虑。
参考文献
[1]《清洁生产工艺》.郭斌,庄源益编著.化学工业出版社
[2]《清洁生产案例选编与分析.中国检察出版社
作者简介
车振宇,性别:男 出生日期:1975.4.4,工作单位:营口市环境保护科学研究所。
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